8月6日,从中国石油渤海钻探井下技术服务公司获悉,今年以来,渤海钻探井下技术服务公司面对市场竞争加剧、工作量不均衡等多重压力,以“过紧日子”思维破局,锚定“低成本”发展目标,从思想拧绳、预算扎篱、创新挖潜三向发力,推动降本增效落地见效。
今年1-6月,该公司试油队累计完工290口井,圆满完成公司经营指标,较去年同期降本成效显著,在严峻市场形势下交出亮眼“答卷”。
思想“拧绳”:凝聚全员降耗共识
该公司以思想破冰引领行动突围,通过经营分析会、周例会、生产会常态化强调成本意识,剖析单井成本管控案例,交流跨区域资源调配经验。6月以来,该公司试油工程作业部班子成员深入山西、靖边、乌审旗等区域,围绕安全管理、井控应急、工程质量、降本增效等方面开展形势任务宣讲,覆盖28个试油现场,将生产经营压力层层传递到基层班组,让“精打细算、颗粒归仓”的理念深植每个岗位。
同时,该公司试油工程作业部党总支将节支降耗的思想融入支部建设,精心组织所属党支部开展“学榜样”主题党日活动,鼓励基层队党员干部讲述节支降耗小故事,与兄弟队伍“对标找茬”,学习低成本施工管理模式。在此基础上,各支部提炼形成节支降耗工法,通过党员带头示范在各区域复制推广,让“榜样的力量”转化为全员降本的行动自觉。
预算“扎篱”:筑牢成本管控防线
“每一分钱都要花在刀刃上”,该公司以精准预算为“篱笆”,将成本管控嵌入生产全流程。该公司试油工程作业部领导班子牵头,联合经营办与基层队队干部共同研讨论证,量身定制单井成本预算及决算模板,大力推广“先算后干、边干边算”的施工理念。通过事前精准预算锚定成本基准,事后快速决算校验执行偏差,对比分析两组数据间的差异点,精准锁定制约降本增效的关键因素。让基层队干部清晰掌握成本支出与产值构成,在成本控制和效益提升中找到最优平衡点。
为堵塞管理漏洞,该公司试油工程作业部建立“成本问题清单”闭环整改机制。由经营办每周梳理成本管控短板,针对防渗布浪费、设备闲置等问题制定整改措施。例如,通过与安全专业路论证,油区现场去除进口罐、修井机等设备铺设的防渗布,全年可节省成本10万元,同时减轻基层劳动强度。
创新“挖潜”:激活降本增效动能
该公司聚焦各区域工作量分布和施工特点,推行“人机松绑”机制。对于预计等搬家、等停时间超过7天以上的机组,实施设备就地封存。上半年,长庆市场试气队累计封存216天,节约柴油成本30.9万元。7月下旬,调配S12603队和S06601队员工跨区域征战江苏张兴储气库项目,仅用15天高效完成ZXK8-A、ZXK8-C两口注气排卤井施工任务,为新市场开拓筑牢根基。
大港市场创新生产与管理模式。推行“1+1”生产组织模式,队干部带队负责主体设备施工,择机增开无动力机组,设立专项奖励机制,油区16支试油队最高占井达25口。长庆市场深耕降本与资源循环。针对煤岩气井返排液处理成本高的难题,引入返排液净化装置,有效节约反排液的拉运和处理费用。此外,大力推广网电替代发电机供能,在采气二厂、采气十厂、油气合作等区域6口井应用,节约柴油消耗成本40万元。
从思想共识到行动自觉,从精细管控到创新突破,该公司在低成本发展道路上持续书写新答卷。该公司表示,下步,将继续深化成本意识,以更精细的管理、更高效的生产、更持续的创新,为企业高质量发展贡献更强动能。(中国化工报曲照贵 通讯员王旭)
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